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高硫无烟粉煤灰助熔剂的制作方法

时间:2022-02-24 阅读: 作者:专利查询

高硫无烟粉煤灰助熔剂的制作方法

1.本发明属于助熔剂领域,具体涉及一种高硫无烟粉煤灰助熔剂。


背景技术:

2.晋城矿区高硫无烟粉煤灰熔点高,大于1500℃,部分甚至超过1580℃(超过灰熔点测定仪测量范围),并且粘温特性差。为满足液态排渣,气化炉操作温度高于灰熔点50~100℃,主要会产生以下问题:一是煤炭热解气化在950℃以上,由于液态排渣控制温度高于1500℃,这个温度空间需要额外消耗大量氧气来实现,由于氧气的过多加入,使得煤气中的部分有效气一氧化碳与氧气发生反应,导致有效气组分下降,消耗上升;二是高温区操作稳定性更差,安全性更低;三是粘温特性差会造成煤灰呈流动态的温度区间窄,可供工艺操作控制的范围小,气化炉操作难度大、稳定性差,极易造成结渣或炉渣挂壁不好引起的气化炉停炉事故发生。


技术实现要素:

3.为了克服现有技术导致有效气最分下降、高温区操作稳定性差及存在安全隐患的缺陷,本发明提供了一种能够降低高硫无烟粉煤灰熔点,不仅提高了经济效益,还能延长气化炉核心部件使用寿命的高硫无烟粉煤灰助熔剂。
4.本发明为了实现上述目的所采用的技术方案是:
5.一种高硫无烟粉煤灰助熔剂,是由以下质量比的原料组成的:石灰石30%~40%,铁矿20%~30%,镁矿35%~45%。
6.优选的,所述原料的质量比为:石灰石35%,铁矿25%,镁矿40%。
7.本发明通过改善高硫无烟粉煤煤灰组分,将高硫无烟粉煤灰熔点由1500℃以上降低到1300℃以下,增加了有效气组分,减少了消耗,取得了可观的经济效益;改善了高硫无烟粉煤煤灰的粘温特性,降低了气化炉的操作难度,延长了气化炉核心部件的使用寿命。
附图说明
8.下面结合附图对本发明作进一步描述,其中:
9.图1寺河2#井高硫无烟粉煤及添加2.5%石灰石后粘温曲线;
10.图2寺河2#井高硫无烟粉煤及添加3.5%助熔剂后粘温曲线。
具体实施方式
11.实施例1
12.本实施例的高硫无烟粉煤灰助熔剂,是由以下质量比的原料组成的:石灰石30%,铁矿20%,镁矿35%。
13.实施例2
14.本实施例的高硫无烟粉煤灰助熔剂,是由以下质量比的原料组成的:石灰石35%,
铁矿25%,镁矿40%。
15.实施例3
16.本实施例的高硫无烟粉煤灰助熔剂,是由以下质量比的原料组成的:石灰石40%,铁矿30%,镁矿45%。
17.华昱公司持续进行降低高硫无烟粉煤灰熔点的相关研究,通过改善高硫无烟粉煤煤灰组分将入炉煤灰分降低至1300℃以内,获得非常好的效益。
18.(1)寺河2#井高硫无烟煤煤质特性研究
19.确定寺河2#井为华昱公司原料煤主要供煤点后,华昱公司对寺河2#井的高硫无烟煤进行大量的煤质(工业分析、灰熔点测定、粘温曲线测定)分析,并委托外部检测机构对灰组分进行测定,确定寺河2#井原煤的各项煤质特性。
20.1)寺河2#井煤质工业分析与灰熔点测定
21.华昱公司对公司供煤点

寺河2#井高硫无烟煤多次实地取样,取样取自寺河2#井经洗选加工后的高硫无烟粉煤(为运行煤种),进行大量基础分析,下表为投运前共计137次分析的汇总结果。寺河2#井煤的固定碳含量较高、水分适中、挥发分低、灰分很高,经过洗选后将灰分降低到20%左右,属于易洗选煤,洗煤的发热量较高。
22.表1寺河2#井高硫无烟粉煤煤质特性表
[0023] 全水/%挥发分/%灰分/%固定碳/%全硫/%灰熔点/℃发热量/kcal最大值13.867.1425.7679.852.61>15506360最小值7.195.2013.7058.211.0414785228平均值10.196.1521.8672.052.09>15505590
[0024]
2)寺河2#井高硫无烟粉煤灰组分测定
[0025]
华昱公司委托专业煤质检测机构对寺河2#井高硫无烟粉煤的灰组分进行了测定,为进行降低灰熔点的调整研究垫底了基础。从下表可看出寺河2#井高硫无烟粉煤煤灰酸性约88%,而碱性氧化物约为12%,酸碱比已经接近7,因此导致灰熔点非常高。
[0026]
表2寺河2#井高硫无烟粉煤灰成分表
[0027][0028]
(2)寺河2#井高硫无烟粉煤降低灰熔点及改善粘温特性研究
[0029]
1)添加石灰石降低灰熔点研究
[0030]
华昱公司采取添加不同比例石灰石的方式降低原料煤灰熔点,汇总数据见下表:
[0031]
表3寺河2#井高硫无烟粉煤添加石灰石降低灰熔点情况表
[0032]
石灰石比例dtsthtft1%13701403141714392%13641377138213992.5%13601372137513843%1384139013951401
[0033]
从上表看出,用添加石灰石的方式存在一个“极点”,当石灰石添加到一定比例时,
6千方净化气煤耗662kg637kg
[0049]
本发明由于采用石灰石添加铁矿和镁矿,较石灰石成本有所上升,由于氧耗和煤耗的下降,对经济性核算如下,核算以千方净化气对应的单位成本变化为基准。
[0050]
以2019年为例,原料煤561.65元/吨、燃料煤614.77元/吨、石灰石321.46元/吨、助熔剂660元/吨,氧气0.45元/标方。
[0051]
a)千方净化气比煤耗由662kg标煤下降至637kg标煤,下降25kg标煤,则千方净化气成本下降25*(7000/5800)/1000*561.65=16.95元。
[0052]
b)千方净化气比氧耗由385nm3下降至337nm3,下降48nm3,则千方净化气成本下降48*0.45=21.6元。
[0053]
c)千方净化气石灰石成本0.662吨*2.5%*321.46元/吨=5.32元,千方净化气助熔剂成本0.637吨*3.5%*660元/吨=14.715元,小计成本增加9.40元。
[0054]
注:对于不同助熔剂不产生其他成本变化的不计入对比范围(如电耗、水耗等),原料煤、助熔剂数量、单价以吨计,氧气数量、单价以标立方计。
[0055]
综上,不同助熔剂在净化气单位成本中占比很小,使用助熔剂的千方净化气单位成本下降16.95+21.6

9.40=29.15元。每吨甲醇耗2250nm3净化气,则每吨甲醇成本下降65.59元。2019年甲醇产量118.75万吨,合计产生效益7788.81万元。
[0056]
同时,由于入炉煤灰熔点的降低,操作温度较之前下降100℃左右,对延长航天炉的烧嘴、主盘管、激冷环等核心设备的使用运行周期起到一定作用,减少了高温操作下的其他风险,还有一部分隐性收益。


技术特征:
1.一种高硫无烟粉煤灰助熔剂,其特征在于,是由以下质量比的原料组成的:石灰石30%~40%,铁矿20%~30%,镁矿35%~45%。2.根据权利要求1所述的高硫无烟粉煤灰助熔剂,其特征在于,所述原料的质量比为:石灰石35%,铁矿25%,镁矿40%。

技术总结
本发明公开了一种高硫无烟粉煤灰助熔剂,是由以下质量比的原料组成的:石灰石30%~40%,铁矿20%~30%,镁矿35%~45%。本发明解决了现有技术导致有效气最分下降、高温区操作稳定性差及存在安全隐患的问题。本发明能够降低高硫无烟粉煤灰熔点,不仅提高了经济效益,还能延长气化炉核心部件的使用寿命。还能延长气化炉核心部件的使用寿命。


技术研发人员:牛宏宽 吴文贵 罗俊杰 姚鹏飞 王东志 王潇宇 王卓
受保护的技术使用者:晋能控股装备制造集团华昱能源化工山西有限责任公司
技术研发日:2021.08.23
技术公布日:2021/11/17