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一种塔式炉合理降低CO浓度的自动控制方法与流程

时间:2022-02-24 阅读: 作者:专利查询

一种塔式炉合理降低CO浓度的自动控制方法与流程
一种塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法
技术领域
1.本发明涉及一种塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法,属于锅炉节能减排技术领域。


背景技术:

2.目前,为了适应国家环保管控锅炉排放烟气中nox浓度需求,较多大型燃煤锅炉采取低氧燃烧运行方式。燃煤锅炉采用低氧燃烧运行方式时,虽然能够降低锅炉排放烟气中nox浓度,但是锅炉排放烟气中co浓度可能会大幅度增加,同时锅炉飞灰含碳量也会相应增加,从而导致锅炉未完全燃烧损失相应增加,锅炉热效率降低,锅炉水冷壁高温腐蚀可能性增加,锅炉经济性、安全性大幅度降低。
3.研究分析表明,当锅炉排放烟气中co浓度大幅度增加时,适当增加锅炉总体氧量,可以有效降低锅炉排放烟气中co浓度。但是如果过量增加锅炉总体氧量,将会导致锅炉排烟损失增加,锅炉总体经济性下降。因此确定合理的锅炉排放烟气中co浓度控制值,并进行有效控制是非常必要的。
4.现有大型燃煤锅炉中,因为燃烧工况影响,锅炉排放烟气中的co实际测量浓度波动幅度非常剧烈,经常发生跳跃性大幅度变化,难以有效进行合理有效直接控制。
5.因此现在锅炉排放烟气中co实际浓度测点仅作为监视之用,未能够有效对锅炉排放烟气中co浓度进行合理自动控制调整,无法满足合理降低锅炉排放烟气中co浓度的需求。
6.有鉴于上述的缺陷,本发明以期创设一种塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法,使其更具有产业上的利用价值。


技术实现要素:

7.为解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法。
8.本发明的一种塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法,具体步骤为:
9.s1、合理确定塔式炉排放烟气中的co浓度控制设定值;
10.s2、合理确定塔式炉排放烟气中的co浓度控制被调值;
11.s3、当co浓度控制设定值与被调值产生偏差时,自动合理修正锅炉氧量,达到控制co浓度的目的。
12.进一步的,所述s1中co浓度控制设定值的确定方法为:
13.s11、分别在50%、75%、100%稳定负荷阶段,进行燃烧调整试验,根据锅炉排放烟气中co浓度,简称co、锅炉氧量,简称o2、排烟温差,简称t

、飞灰含碳量,简称c
fh
、炉渣含碳量,简称c
lz
,计算锅炉热效率,简称η,锅炉热效率的计算方法为:
14.(1)排烟热损失:
15.q2=100%
×
3.55
×
((21/(21-o2)+0.2)+0.44)
×
t

/10000
16.(2)化学未完全燃烧热损失:
17.q3=100%
×
3.2
×
10-4
×
co
×
21/(21-o2)
18.(3)机械未完全燃烧热损失:
[0019][0020]
(4)散热损失q5、灰渣物理热损失q6数值较小,可忽略不计;
[0021]
(5)锅炉热效率:η=100-q2+q3+q4+q5+q6[0022]
其中:co单位ppm;o2单位%;t

单位℃,
[0023]
s12、不同稳定负荷阶段,逐渐提高锅炉总体氧量,工况稳定后,检查co浓度、锅炉氧量、含碳量、排烟温差等变化情况,计算锅炉热效率;
[0024]
s13、通过上述相关燃烧调整试验,根据各个不同稳定负荷阶段下,取最小锅炉热效率时的co浓度值为co浓度控制设定值,从而确定最佳co浓度控制设定值。
[0025]
进一步的,所述s2中co浓度控制被调值的确定方法为:
[0026]
s21、塔式炉co浓度测点取至锅炉排放烟气中a、b侧两个测点,当a、b测点品质正常时,经过国电智深edpf-nt控制系统中的“模拟量二选一算法”,简称sel2x模块判断后,输出一定值;当a、b测点品质全坏时,经过sel2x模块判断发出“co测点故障”信号;
[0027]
s22、该co浓度实际测量值晃动幅度较大,必须经过一定程度地故障滤波;s21中的输出值,经过两级串联国电智深edpf-nt控制系统中的“超前/滞后环节算法”,简称leadlag模块整定后,输出一定值;leadlag模块内部整定参数根据co浓度测点实际变化情况而定,该值作为co浓度控制被调值。
[0028]
进一步的,所述s3中当co浓度控制设定值与被调值产生偏差时,自动合理修正锅炉氧量的控制方法为:
[0029]
s31、当co浓度控制设定值与被调值产生偏差时,通过国电智深edpf-nt控制系统中的“比例积分调节器”,简称pid,进行自动调整,输出值为自动修正氧量值;
[0030]
s32、当机组负荷大于50%时,该比例积分调节器输出值正常输出,即自动修正氧量值;当机组负荷小于50%时,该比例积分调节器输出值强制为0。
[0031]
s33、该比例积分调节器输出值,即自动修正氧量值,叠加至原锅炉氧量控制值中,形成最终锅炉氧量控制值,对锅炉氧量进行自动控制。
[0032]
进一步的,所述s31中比例积分调节器的具体参数决定方式为:
[0033]
s311、该比例积分调节器的比例系数、积分时间,根据现场燃烧调整试验决定;
[0034]
s312、该比例积分调节器的输出值,即自动修正氧量值,的上限值、下限值,根据现场燃烧调整试验决定;
[0035]
s313、该比例积分调节器的调节死区,根据现场燃烧调整试验决定;
[0036]
s314、当发生co浓度控制被调值测点故障、mft保护动作、rb保护动作、co浓度控制设定值与被调值偏差大时,通过国电智深edpf-nt控制系统中的“带限值器及可调偏置的软手操器算法”模块,简称ma,退出该自动调整功能。
[0037]
借由上述方案,本发明至少具有以下优点:
[0038]
首先,本发明通过相关燃烧调整试验确定了最佳的co浓度控制设定值,从而确保实现锅炉最佳的燃烧工况;该co浓度控制设定值与机组负荷呈现一定线性关系,简洁清晰,
便于自动调节控制。
[0039]
其次,本发明针对co实际测量浓度波动剧烈这一特点,通过相关滤波功能,合理确定了co浓度控制被调值,从而能够达到满足自动调整控制co浓度的条件。
[0040]
最后,本发明通过相应自动调节功能,自动合理控制co浓度,无须人工干预调整,能够保证co浓度长时间维持在最佳水平,大大提高了锅炉燃烧经济性和安全性,避免了能源的浪费。
[0041]
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
[0042]
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某个实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
[0043]
图1是本发明co浓度自动修正氧量控制系统图。
具体实施方式
[0044]
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
[0045]
为了降低锅炉排放烟气中nox浓度,该1000mw塔式炉部分阶段采取低氧燃烧运行方式。燃煤锅炉采用低氧燃烧运行方式时,虽然能够降低锅炉排放烟气中nox浓度,但是锅炉排放烟气中co浓度可能会大幅度增加,同时锅炉飞灰含碳量也会相应增加,从而导致锅炉未完全燃烧损失相应增加,锅炉热效率降低,锅炉水冷壁高温腐蚀可能性增加,锅炉经济性、安全性大幅度降低。
[0046]
研究分析表明,当锅炉排放烟气中co浓度大幅度增加时,适当增加锅炉总体氧量,可以有效降低锅炉排放烟气中co浓度。但是如果过量增加锅炉总体氧量,将会导致锅炉排烟损失增加,锅炉总体经济性下降。因此确定合理的锅炉排放烟气中co浓度控制值,并进行有效控制是非常必要的。
[0047]
为了合理降低1000mw塔式炉锅炉排放烟气中co浓度,本发明的塔式炉合理降低co浓度的自动控制方法,详细步骤如下:
[0048]
s1、合理确定1000mw塔式炉排放烟气中的co浓度控制设定值。
[0049]
s11、分别在50%、75%、100%稳定负荷阶段,进行燃烧调整试验。根据锅炉排放烟气中co浓度(简称co)、锅炉氧量(简称o2)、排烟温差(简称t

)、飞灰含碳量(简称c
fh
)、炉渣含碳量(简称c
lz
),计算锅炉热效率(简称η),锅炉热效率的计算方法为:
[0050]
(1)排烟热损失:
[0051]
q2=100%
×
3.55
×
((21/(21-o2)+0.2)+0.44)
×
t

/10000
[0052]
(2)化学未完全燃烧热损失:
[0053]
q3=100%
×
3.2
×
10-4
×
co
×
21/(21-o2)
[0054]
(3)机械未完全燃烧热损失:
[0055][0056]
(4)散热损失q5、灰渣物理热损失q6数值较小,可忽略不计。
[0057]
(5)锅炉热效率:η=100-q2+q3+q4+q5+q6[0058]
备注:co(单位ppm);o2(单位%);t

(单位℃)。
[0059]
s12、不同稳定负荷阶段,逐渐提高锅炉总体氧量,工况稳定后,检查co浓度、锅炉氧量、含碳量、排烟温差等变化情况,计算锅炉热效率。
[0060]
s13、通过上述相关燃烧调整试验,根据各个不同稳定负荷阶段下,取最小锅炉热效率时的co浓度值为co浓度控制设定值,从而确定最佳co浓度控制设定值。详见下表:
[0061]
表1负荷与co浓度控制设定值函数关系表
[0062][0063]
s2、合理确定1000mw塔式炉排放烟气中的co浓度控制被调值,如图1所示。
[0064]
s21、该1000mw塔式炉co浓度测点取至锅炉排放烟气中a、b侧两个测点。当a、b测点品质正常时,经过国电智深edpf-nt控制系统中的“模拟量二选一算法”(简称sel2x)模块判断后,输出一定值;当a、b测点品质全坏时,经过sel2x模块判断发出“co测点故障”信号。
[0065]
s22、该co浓度实际测量值晃动幅度较大,必须经过一定程度地故障滤波。s21中的输出值,经过两级串联国电智深edpf-nt控制系统中的“超前/滞后环节算法”(简称leadlag)模块整定后,输出一定值;leadlag模块内部整定参数根据co浓度测点实际变化情况而定。该值作为co浓度控制被调值。
[0066]
s3、当co浓度控制设定值与被调值产生偏差时,自动合理修正锅炉氧量的控制方法,如图1所示。
[0067]
s31、当co浓度控制设定值与被调值产生偏差时,通过国电智深edpf-nt控制系统中的“比例积分调节器”(简称pid)进行自动调整,输出值为自动修正氧量值。
[0068]
s311、该pid的比例系数、积分时间,根据现场燃烧调整试验决定。
[0069]
s312、该pid的输出值(即自动修正氧量值)的上限值、下限值,根据现场燃烧调整试验决定。
[0070]
s313、该pid的调节死区,根据现场燃烧调整试验决定。
[0071]
s314、当发生co浓度控制被调值测点故障、mft保护动作、rb保护动作、co浓度控制设定值与被调值偏差大时,通过国电智深edpf-nt控制系统中的“带限值器及可调偏置的软手操器算法”(简称ma)模块,退出该自动调整功能。
[0072]
s32、当机组负荷大于50%时,该比例积分调节器输出值(即自动修正氧量值)正常输出;当机组负荷小于50%时,该比例积分调节器输出值强制为0。
[0073]
s33、该比例积分调节器输出值(即自动修正氧量值)叠加至原锅炉氧量控制值中,形成最终锅炉氧量控制值,对锅炉氧量进行自动控制。
[0074]
以上所述仅是本发明的优选实施方式,并不用于限制本发明,应当指出,对于本技
术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本发明的保护范围。